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模具加工象限點問題處理流程
2020.07.01

 模具加工象限點問題處理流程

 

   在機械系統(tǒng)中,反向間隙及摩擦很大,因而造成電機反轉(zhuǎn)時產(chǎn)生滯后,是圓弧切削時產(chǎn)生象限突起的重要原因。通過提高系統(tǒng)的速度增益和位置增益,結(jié)合反向間隙加速功能,可以有效地抑制象限突起,改善圓弧和球面加工質(zhì)量。

常見象限點——循圓象限點

加工刀具:銑刀

加工材料:各種金屬材料,如常見的鋁、 鋼、 銅等

出現(xiàn)位置:伺服軸換向位置,0°,90°,180°,270°

加工機型:立加車床龍門  等機型都可能出現(xiàn)

在機床進給軸的傳動過程中,由于反向間隙、摩擦等因素,造成電機在反向運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生滯后,電機的反轉(zhuǎn)滯后造成加工的延時,此時,在加工圓弧象限過渡處將會留下象限凸起的條紋。

 

問題分析:造成象限點問題的主要原因歸結(jié)起來主要

1. 伺服優(yōu)化案例: 

   某用戶加工圓形工件時在四個象限點均出現(xiàn)凸起痕跡,激光顯示反向間隙均為1u, 1851設(shè)定合理,使用servo guide測量發(fā)現(xiàn)如下圖左側(cè)所示,象限位置存在凸起,設(shè)定有以下幾點:


象限點問題處理流程:

 

2調(diào)試案例

   2048為300,2071為9后,伺服優(yōu)化顯示象限點如下圖右側(cè)所示,已消失,再次試切無象限問題。



2.  參數(shù)冗余案例:

某用戶加工圓形工件時一直存在象限點過切問題,伺服優(yōu)化發(fā)現(xiàn)循圓總是在象限點凹入,使用2048和2071也無法使波形正常,將下表所示參數(shù)全部清零后問題解決,加工無問題。



3. 參數(shù)調(diào)整案例

某用戶處V8立加加工半圓槽曲面,在底面出現(xiàn)白邊和明顯的象限痕。

 

 

 

解決思路:

該半圓槽是三軸插補,半圓槽底部白邊和接刀痕首先應(yīng)該考慮到影響原因是 Z 軸反向間隙,因此解決思路從提高 Z 軸增益、改變Z軸反向間隙和背隙加速。


1. 提高Z軸增益


2. 截取半圓槽加工程序中的兩端程序,進行 POS3D 加工路徑數(shù)據(jù)采集



① 加工路徑 POS3D 曲線如圖 4 所示


 由圖 4 可知,從左至右和從右至左加工路徑采集的 POS3D 曲線是一致的,而且只有 XZ 向采集到圓弧底部有象限點(過切痕)。因此下面以左至右的POS3D 曲線進行分析。


② 分析反向間隙 No.1851 的影響


由圖 5 的 POS3D 曲線可知, No.1851=10 與 No.1851=50 時的 POS3D 曲線重合,反向間隙參數(shù) No.1851 對半圓槽底部的象限點無改善。因此不調(diào)整參數(shù)No.1851,保持原始值 No.1851=10。


③ 分析背隙加速參數(shù) No.2048 和 No.2071 的影響


由圖 6 所示的 POS3D 曲線可知,背隙加速參數(shù)No.2048 和 No.2071 對半圓槽底部的象限改善明顯,在 No.2048=200, No.2071=20 時半圓槽底部的象限點非常小,所以修改背隙加速參數(shù),使得 No.2048=200, No.2071=20,以該設(shè)定值進行加工測試。


④ 加工效果:


由圖 7 對比可知,經(jīng)過調(diào)整后半圓槽底面的刀痕消失,白邊變窄。但是, 白邊仍無法消除。 從理論上分析, 此處底邊的白邊是由于使用球銑刀的原因,在底面為點接觸,切削能力降低,剮蹭底面造成的白邊現(xiàn)象,難以完全消除,只能通過調(diào)整參數(shù)改善。

 

4. 線軌機械調(diào)整案例

某用戶加工圓存在象限點過切,伺服優(yōu)化無法解決,后對絲杠進行了預(yù)拉伸,將反向間隙從6u調(diào)整至1u,再次試切問題消失。


5. 硬軌機械調(diào)整案例

   某用戶加工圓存在象限點過切,伺服優(yōu)化無法解決,后對硬軌鑲條進行了再次鏟刮,將反向間隙從8u調(diào)整至2u,再次試切問題消失。



 

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